興華聯合選煤廠3號系統在經過一星期的生產動力煤的調試,缺陷逐步得到整改,系統逐漸運行平穩,于3月6日夜班開始入洗碳窯峪原煤生產煉焦煤并測試系統帶煤能力,經過一夜的不停調整和摸索,克服一系列困難,在夜班8小時成功入洗5000噸原煤,煉焦煤指標控制得到很好的控制。
崗位新人重點培訓
生產班工人幾乎都是新職工,無選煤廠工作經驗,甚至不認識所在崗位設備,在此情況下,由廠領導和班組負責人對各崗位人員進行實際操作培訓,保證他們具有最基本的操作知識,與其他崗位和集控之間形成配合,保證整改生產的有序進行,經過這一班的培訓和造作,達到了新職工勝任新崗位的目的。
抗拒寒冷,緊盯崗位
原煤及產品運輸皮帶彩板、暖氣未安裝到位,該崗位環境溫度低,冷風直吹,只能生火爐取暖,崗位人員在如此艱苦的條件下,堅守崗位,時刻巡視著皮帶的運轉和下料情況,保證設備的正常運轉。
集中力量添加介質
控制分選密度的準確是控制指標的關鍵,而選煤廠介質庫未建成不能使用,采用人工加介的方式,將磁鐵礦粉吊運至中煤脫介篩旁,由人工鏟至脫介篩合介溜槽段,不斷的往系統中添加介質,保證分選密度平穩。
深入現場調整指標
生產煉焦煤對指標要求嚴格,生產系統中任何一個環節都可能影響產品質量的波動,特別是無壓三產品旋流器影響因素多,廠領導帶頭深入車間調整脫泥篩沖水、噴水,減少系統用水量,測定懸浮液密度,調整磁選機溢流,使整個系統逐步平穩。
經過全廠人員的共同努力,實現了生產煉焦的成功,也將系統處理能力調整至設計能力,獲得了客戶的好評,也為圓之翰在興華聯合選煤廠的運營工作,打下了堅實的基礎,同時為1號、2號系統的調試積累了經驗。